离心式空压机工作原理与运行维护



离心式压缩机在许多工业生产当中均有显著的应用,尤其是在金属冶炼行业当中用尤为突出。对此,钛灵特压缩机小编从离心式压缩机故障原因处理对策,并指出相应的安全运行改进方法,为今后效果设备的采购、使用以及保养等提供理论性依据。

离心式空压机概述

离心空压机主要由转子和定子两大部分组成。转子包括叶轮和轴。叶轮上有叶片,此外还有平衡盘和轴封的一部分。离心空压机的主体是机壳(气缸),定子上还安排有扩压器、弯道、回流器、迸气管、排气管及部分轴封等。

离心压缩机的工作原理

当叶轮高速旋转时,气体随着旋转,在离心力作用下,气体被甩到后面的扩压器中去,而在叶轮处形成真空地带,这时外新鲜气体进入叶轮。叶轮不断旋转,气体不断地吸入、甩出,从而保持了气体的连续流动。离心式空压机依靠动能的变化来提高气体的压力。当带叶片的转子转动时,叶片带动气体转动,把功传递给气体,使获得动能。进入定子部分后,因定子的扩压作用速度能量压头转换成所需的压力,速度降低,压力升高,同时利用定子部导向作用进入下一级叶轮继续升压,最后由蜗壳排出。对于每一台压缩机,为了达到设计需要压力,每台压缩机都设有不量的级数和段数组成。

离心式空压机故障与运行维护

1)末级温度过高

故障表现:空压机跳车后,现场观看报警记录,显示“末级温度过高”,复位后检查无异常,开启运行。

分析与处置:根据查询空压机运行参数趋势,跳车前电流下降至55A,一二三级叶轮振动有上升趋势,IGV、放空阀同作,排气压力曲线波动。同时查询10KV电压趋势,该时间段电压由10.22KV降至9.46KV,电网电压在此期间处于低电压状可判断电流下降至55A时已进入空压机设定喘振保护区,在此期间发生空压机喘振现象,导致机组保护跳机。

2)喘振跳车故障

故障表现:空压机开机跳车,到现场观看跳车记录,显示末级入口温度高报警及喘振报警,现场检查进气滤芯及排气作情况,未发现异常,后续又进行2次开机试车,都是在开机约5-10s就出现喘振现象,随即出现报警停机,(在开机过程机启动后约5秒时显示屏显示系统压力很快上升至4bar,进口导叶开度为0%)。

故障原因分析:依据运行情况及开机后各项运行参数的变化,判断可能导致空压机在开机过程中的喘振原因有:

a.进气滤芯堵塞,导致进气阻力大;

b.进气导叶开度过小,导叶叶片卡涩或不动作;

c.放空阀未打开,开度指示与实际不一致或阀芯脱落卡住;

d.级间冷却器翅片堵塞造成排气受阻;

e.放空排气消音器有异物堵塞;

离心式空压机工作原理与运行维护

离心式空压机工作原理与运行维护

故障处理:对空压机进口导叶、放空阀进行拆解检查及动作测试,进口导叶各叶片无卡涩现象动作正常;放空阀检查阀阀板的动作一致无脱落或卡涩现象,进气过滤器检查最外侧一级过滤滤板灰尘较多,二级比较干净,对进气滤芯进行更换气消音器进行现场检查发现下部有喷出的水迹,其他无异常情况;开机前进行手动盘车后进行试车,开机运行正常。

综合分析与预防:喘振的停机故障因素主要为进气过滤器1级滤芯较脏;排气消音器处有冷凝水集聚造成放空受阻(另面考虑级间冷却器疏水不畅或冷却器本身有渗漏)。返回搜狐,查看更多




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